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航科博世力士乐伺服驱动器维修

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MKD071B系列故障如下
F218故障,驱动过热停机。驱动器放大器散热器温度过高,散热器温度超过50度,驱动器将自动断电,以防止放大器损坏。
故障,电机/电机过热停机。电机温度超过160度。当温度无法忍受时,驾驶员将立即停止工作。
维护DKC01.3-200-7-FW、DKC02.3-200-7-FW、DKC03.3-200-7-FW、DKC04.3-200-7-FW、DKC06.3-200-7-FW、DKC11.3-200-7-FW。
F220故障,制动电阻过载停机。从机械检查到制动器承受能力产生的能量,所以司机停车。
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由于F226故障,驱动器电源不稳定。伺服电机电压由驱动器控制。如果驱动器电源不足以为驱动器供电,放大器将停止工作。

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航科博世力士乐伺服驱动器维修现场

F228故障,偏差过大。驱动程序监控的数据检测到模型的位置值与实际反馈值不同,超过了驱动程序的值。司机不在。
错误的原因是:1。它超过了驾驶员的加速能力。2。坐标轴受阻。三。驱动程序参数设置不正确的数据。
故障排除,1.检查程序中S-0-0092的大允许值。2。检查机械系统,消除坐标堵塞。精心维修MKD071B-035电机精心维修MKD071B-047电机精心维修MKD090B-035伺服电机精心维修MKD0909-047伺服电机精心维修MKD041B-035伺服电机精心维修MKD041B-144伺服电机精心维修MHD071B-035伺服电机精心维修ENCE MHD041B-144伺服电机精心维修
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HCS02.1e-W0012、HCS02.1e-W0020、HCS02.1e-W0030。HCS02.1e-W0054、HCS02.1-W0070、HCS03.1e-W0100、HCS03.1e-W0150、HCS03.1e-W0200。HCS03.1E-W0250、HCS03.1E-W0300。
大量旧Rexroth伺服系统,如rac02.3、dds02.1、kdv1.2、kdv1.3、tdm1.2、tdm1.3、dks01.1、dks02.1、rac03.3、rac01.3、kdv1.3、kdv2.3



力士乐伺服电源控制器的维修
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F229故障电机的编码器类型不正确。正在运行的编码器接口1检测到硬件故障。
故障原因,编码器电缆故障,编码器接口故障,驱动器故障。
故障排除,更换编码器电缆。更换编码器接口和驱动程序。
F860故障,功率级过流,此故障为DKC系列*常见,90%是IGBT模块或整流器烧坏,驱动板部件短路造成的。
F870故障,24伏直流电源故障。驱动器需要24伏控制电源。当电压超过或低于20%时,驱动器将立即停止工作。
产生错误的原因是控制电压电缆故障,24伏电源过载,电源设备故障。
排除故障,检查并控制电源线和连接,有必要更换。
公司维修力士乐的驱动器,不管是什么。

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